벅 컨버터, 삐걱 거리는 / 감는 인덕터


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수제 벅 컨버터에 문제가 있습니다. 개별 MOSFET 드라이버가있는 TL494 제어 칩을 기반으로합니다. 문제는 출력 전류가 특정 값을 초과하면 인덕터가 삐걱 거리며 울리는 것입니다.

인덕터로서, 나는 먼저 오래된 ATX PSU (노란색 하나의 흰색면)의 일반적인 토 로이드 초크를 사용했습니다. 그러나 나는 그것이 정말로 뜨거워지고 있음을 알았고 그것은 구리선의 손실이 아니라 스위칭 응용에 적합하지 않고 필터링 목적에 핵심이었습니다. 그런 다음 작은 페라이트 변압기를 분해하고 자체 인덕터를 감았지만 다시 삐걱 거리고있었습니다.

그런 다음 코어가 이상적으로 서로 붙어 있지 않아서 발생할 수 있다고 생각했기 때문에 더 큰 변압기 (아마도 둥근 중심 부분이있는 EPCOS E 30/15/7) 에서이 작업을 수행하기로 결정했지만 불행히도 이 코어에 사용 된 재료와 틈이 있거나없는 경우), 이번에는 코어를 분해하지 않고 조심스럽게 와인딩을 제거합니다.

결과는 받아 들일 수 있습니다 (신호 발생기가 아직 도착하지 않았기 때문에 인덕턴스를 정확하게 측정 할 수는 없지만 10uH, 6 턴 (피부 효과를 줄이기 위해 2 선)). 여전히 삐걱 거리지 만 LED 조명으로 도달 할 수없는 전압과 전류에서만 (기본적으로 너무 많은 EMI를 생성하는 PWM을 사용하는 대신 LED에 적용되는 전압을 제어하기 위해 자체 DC-DC 변환기를 만들고 싶습니다. ).

다음은 인덕터 코어로 철 분말 코어 (노란색 흰색)를 사용할 때 다시 캡처 한 파형 (인덕터를 통해 흐르는 전류, 0.082 Ω 저항 ~ 0.1 Ω에서 측정 된 전압 강하)입니다. 모든 파형은 DC 커플 링됩니다.

낮은 출력 전류 : ca. 1A

전류-인덕터를 통해 흐르는 1A


중간 출력 전류 : ca. 2A

전류-인덕터를 통해 흐르는 2A


고출력 전류 : ca. 3A. 이 수준에서 삐걱 거리기 시작합니다. 그러나 인덕터 코어가 ca로 가열되었다는 것을 강조해야합니다. 90 ℃. 이것은 기본적으로 위의 파형처럼 보이지만 저주파 사인파로 변조됩니다.

전류-인덕터를 통해 흐르는 3A


0A를 터치하지 않고 특정 레벨 사이에서 전류 파형을 진동시킬 수 없었습니다. 온라인 파형과 오실로스코프가있는 OSKJ XL4016 벅 컨버터에서 도달하면 안된다는 것을 알았습니다. 다음과 같이 보입니다. (페인트 된 파형에 대해 죄송하지만 불행히도 저장하지 않았습니다. 포인트 만 증명합니다)

CCM

스 퀴킹이 시작되는 순간 현재 페라이트 변압기 인덕터로 얻은 파형은 다음과 같습니다.

인덕터를 통한 전압 및 전류

채널 1 (노란색) : 전류
채널 2 (파란색) : 인덕터의 전압.

이 시점에서 삐걱 거리는 소리가 나타납니다. 출력 커패시터를 늘리거나 줄이려고 시도했지만 일반적으로 문제를 해결하지 못했습니다. 또한 비 절연 MOSFET 히트 싱크를 만질 때 링잉이 감쇠되므로이 링잉이 존재하는 이유를 알 수 없습니다.

이것은 내 회로도입니다 (PCB에 완전히있는 것은 아니지만 변경 사항은 2 개의 저항 대신 전위차계와 미세하게 조정 된 커패시터 값과 같이 100 kHz의 주파수를 얻습니다). 핀 2는 현재 Vref에 연결되어 있으며 핀 16은 GND로 컨버터를 영구적으로 켭니다. Vin – 입력 전압 = 24V. 다이오드 D5에서 볼 수있는 높은 피크 전류로 인해 5A에 대해 더 내구성있는 것으로 대체되었습니다.

내 회로도

D4, C2, R15는 더 우수하고 강력한 솔루션으로 대체되었지만 인덕터 L1의 파형에는 영향을 미치지 않습니다. 이것은 내 PCB 레이아웃이며 다른 응용 프로그램을 위해 설계되었습니다 (최대 0.5A – 1A가 필요하므로 히트 싱크를 추가하지 않았습니다). 또한 일부 저항과 커패시터의 값은 최대 부하에서 ~ 86 %의 우수한 효율을 갖도록 수동으로 조정되었습니다. 낭비되는 전력은 MOSFET Q7에서 발생합니다. 게이트 신호 및 Rds의 느린 상승 및 하강 에지 때문일 것입니다 (on), 0.3Ω입니다.

내 PCB 레이아웃

이제 (테스트 중) 인덕터가 납땜 층 위에 매달려 있습니다 (지정된 공간에 맞지 않기 때문에 너무 큽니다.이 보드를 설계 할 때 나는 다른 철에 보통 철분 코어를 사용할 수 없다는 것을 몰랐습니다) LM2576을 기반으로 한 변환기는 정상적으로 작동했지만 전압 조정에 문제가 있으므로 이것을 설계하고 싶었습니다.) 마지막으로 인덕터가 청각 삐걱 거리기 시작한 전압에서 전압과 전류를 기록했습니다. 결과는 다음과 같습니다.

  • 5 V – 0.150 A ← 최소 출력 전압
  • 6V – 0.300A
  • 7V – 0.400A
  • 8 V – 1 A
  • 9V – 2.5A
  • 10V – 2.7A
  • 11 V – 3.1 A ← 설계된 출력 전류
  • 12V – 3.1+ A
  • 13 V – 3.1+ A ← 최대 출력 전압

그 후 1 턴을 풀어 인덕턴스를 낮추고 훨씬 낮은 전류에서 삐걱 거리기 시작했습니다. 더 많은 와인딩을 추가 할 때도 마찬가지입니다. 주파수를 변경해도 흥미로운 것은 없습니다. 또한 TL494 데이터 시트에 제공된 수식을 사용하여 커패시터 및 인덕터 값을 계산했지만 그 값도 삐걱 거리고있었습니다. 모든 전류 측정은 인덕터의 출력 측에서 수행되었습니다. 출력 커패시터의 ESR을 측정했으며 LCR-T4 테스터는 0.09Ω를 나타 냈습니다.

요약 : 나는 휘젓기 / 삐걱 거리는 인덕터에 문제가 있으며 그것을 고치는 방법을 모른다.

모든 레벨에서 내 LED 조명은 더 적은 전류를 소비하여 인덕터를 삐걱 거리는 데 필요하지만, 왜 이런 일이 발생하는지, 내가 이해하지 못하거나 이해하지 못하는 것이 무엇인지 알고 싶습니다. 도와주세요. 세부 사항을 놓친 경우이 질문에 대한 의견으로 작성합니다. "Engrish"에 실수가있어 죄송합니다. 모국어가 아닙니다. 나는이 분야에 경험이 없기 때문에 큰 실수를 저지르면 용서하십시오.

편집하다: "모든 레벨에서 내 LED 조명은 더 적은 전류를 소비하여 인덕터를 삐걱 거리게해야합니다."-즉, LED는 항상 더 적은 전류를 가져와야합니다. 쥐 우는 소리. 출력 전류, 스위칭 주파수 및 출력 전압을 변경하면서 파형을 보여주는 비디오를 YouTube에 업로드했습니다. 부하는 MOSFET에서 만들어진 임시 변속 "정전류 부하"이며 MOSFET 게이트의 전위차계 전압은 조잡하지만 작동합니다. mehmet.ali.anil이 쓴 것처럼 (그러나 지금은 자신의 답변을 삭제했다는 것을 알았습니다.) 새 와이어를 감아 비디오의 끝 부분에서 인덕턴스를 약 200uH로 늘 렸습니다. CCM 작업의 성공으로 이어진 "완벽한"가치 그러나 항상 조용히 삐걱 거리며 출력 전압이 변경되는 동안에는 더욱 그렇습니다. 또한 주파수는 실제로 한계에 근접하여 ~ 300kHz입니다. 비슷한 동영상을 미리 업로드 했어야합니다. 죄송합니다. 이에 대한 링크는 다음과 같습니다.https://youtu.be/tgllx-tegwo


사건을 오해하여 답변을 삭제했습니다.
mehmet.ali.anil

삐걱 거리는 소리가 고전류에서 발생하면 포화 전류가 범인이 될 수 있습니까? 임계 전류 후, 필드는 더 이상 자기 쌍극자를 생성 할 수 없기 때문에 인덕턴스가 갑자기 0이됩니다. 이 전류는 온도에 크게 의존하며 코어 재료에 의해 결정됩니다.
mehmet.ali.anil 2019

히트 싱크 커패시턴스 소스 드레인 : ecee.colorado.edu/~ecen5797/course_material/layout.pdf 히트 싱크의 실제 소스는 EMC의 소스입니다. learnemc.com/pcb-layout 흥미 롭다고 생각했습니다. 그것.
mehmet.ali.anil

아마도 문제는 아니지만 입력 및 출력 모두에 대한 전해 전용 커패시터는 항상 안전한 내기와는 거리가 멀습니다. 1 uF 필름을 각각 평행하게 배치하면 차이가 있습니까? 소리를내는 빈도는? 출력의 LC 시간 상수에 가까운 곳입니까?
winny

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3A / us di / dt. 인덕턴스 값을 다시 확인하겠습니다. 인덕터 di / dt = V / L
sstobbe

답변:


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최신 정보

594는 494보다 훨씬 높은 GBW와 5V 허용 오차를 갖지만 여전히 스위칭 속도를 위해 100kHz와 달리 20kHz를 사용하는 기준 설계를 가지고 있습니다. 또한 f 제어를 위해 더 낮은 C 값을 허용합니다. 494가 약간의 변경으로 더 잘 작동하도록 다른 모든 것이 동일 해 보입니다.

약한 푸시 풀 전류 또는 데드 타임 전압으로 인해 설계에 이상한 데드 타임이있는 것으로 보입니다. 푸시 풀 드라이버 디자인은 약한베이스 전류와 f / 2 (서브 하모닉) f의 조합으로 불안정성을 유발합니다. 따라서 Vgs를 20V로 제한해야 할 경우 기본 저항을 10K 대신 330Ω으로 낮추고 Rc = 10x Rb로 20kHz 단일 종단을 사용하여 전압 분배기 또는 제너로 FET를 구동하는 것이 좋습니다.

이 조합은 0 % PWM에서 99 %까지 1 %의 데드 타임과 더 엄격한 조정을 허용합니다. 그러나 데드 타임 설정을 확인하십시오.

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자기 부품에는 코일, 절연 테이프 및 보빈과 같은 물리적으로 움직일 수있는 많은 요소가 포함되어있어 가청 소음이 발생할 수 있습니다. 코일의 전류는 코일 사이에 반발력 및 / 또는 인력을 발생시키는 전자기장을 생성합니다. 이로 인해 코일, 페라이트 코어 또는 절연 테이프에 기계적 진동이 발생할 수 있으며 전원 공급 장치의 스위칭 주파수가 20Hz ~ 20KHz 인 경우 사람의 귀가 소음을들을 수 있습니다.

가능한 수정

  • Imax / Imin 및 스위치 속도를 선택하여 플럭스 스윙 Bpp를 낮춤
  • 최소> = 5 % 부하로 CM 전류로 DC 모드에서 사용되는 경우 플럭스 반전을 방지합니다. (이상적이지 않음)
  • L 저항, DCR을 최소화하여 전류 램프 이전에 스텝 상승을 유발하고 효과적으로 리플을 추가하여 제어 루프에 노이즈를 줄입니다. L / R 비율을 계산하고 낮은 ESR 캡의 경우 C * ESR 시간 상수와 비교하여 반응기 시간 상수를 줄입니다.

페라이트는 전류가 반대 방향 일 때 자기 이력을 유발하는 자기 도메인을 갖는다. 전류로 이들을 여기시켜 0A를 반환하면 진동이 발생하지만 왜 그렇습니까?

가설

서브 하모닉 f / 2가 불안정하게 변조 된 펄스 폭을 조정하고 최저 사이클 속도에서 사용되는 주 100kHz f와 혼합되는 경우 100k-50k의 거친 슈퍼 히트 오디오 스컬이이 사운드를 0에서 50kHz로 생성 할 수 있습니다.

  • 피드백 필터를 변경하면 리드 지연 필터가이를 개선 할 수 있습니다.

업데이트 # 2

Op는 안정성을 개선하기 위해 위상 리드 필터를 만드는 방법을 우연히 발견했습니다 https://m.imgur.com/nBEd18F , 다음 개선점은 안정성 마진을 최적화하는 위상“리드-래그 필터”입니다. 1 개의 캡 대신 2 개의 캡과 시리즈 R을 사용할 수 있습니다. 하나의 캡은 Vdc를 제어하는 ​​데 사용되는 R의 약 1/10의 시리즈로 10 배 더 큽니다. 펄스 리드 보정 전압의 범위를 줄이기 위해 더 큰 C와 더 낮은 R을 갖지만 리플을 너무 많이 증폭하지는 않습니다. // 출력 리플을 줄이기 위해 펄스의 고주파수 함량을 낮추기 위해 HPF와 같은 피드백 R을 사용합니다. (죄송합니다 . 터치 스크린에서 손가락으로 회로도를 볼 수 없습니다)

  • 업데이트 종료

인덕터에서 전류가 중지되면 DC (Discontinuous Mode)에서 작동하고 현재 스위치가 열려 있어야하며 전류 부하는 거의 적용되지 않습니다. 이 스위치는 L과 직렬로 작은 커패시턴스를 나타내며 마지막 곡선에서 <10us로 감쇠하는 6MHz의 높은 임피던스 병렬 공진을 생성합니다. 이것은 피부 + 바디 커패시턴스에 의해 피부 저항에 의해 약해지고 주파수가 낮아집니다. 히트 싱크에 닿았을 때 노이즈 문제가 아닌 경우 (? 100k // 200pF ??)


이것은 내 MOSFET 드라이버의 현재 회로도입니다 : imgur.com/VWLBdt3 . 오래된 것에서는 전압 강하가 발생했습니다 (제너 다이오드 대신 LM317 레귤레이터를 사용하더라도 전압이 마술처럼 떨어졌습니다.
KamilWitek

이 OK, 작동하지만 BJT 임피던스 감소 인 경우 차선 3k2 TP 2K에 2K FET로 330 일 수있을 때 또는 FET (470)에
토니 스튜어트 Sunnyskyguy EE75

저항이 해당 핀을 접지로 당기기 때문에 데드 타임이 추가되지 않은 것으로 나타났습니다. 이제 0V에서 5V까지 전압을 조절하기 위해 전위차계를 추가하여 특정 출력 전압 및 전류에서 데드 타임을 미세 조정할 수있었습니다. 전압을 낮추면 치명적인 소리가 완전히 제거되었지만 치찰음이 반환되었습니다. 나는 데드 타임을 늘렸다. 그러나, 온 타임 감소로 인해 더 높은 전압으로 돌아갈 수 없었다. 또 다른 문제는 원하는 전압을 선택한 다음 전류를 증가시킬 수 있다는 것입니다. 내가 다른 방식으로하면 치찰음이 돌아옵니다.
KamilWitek

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치찰음은 종종 캡 ESR이 너무 높기 때문에 인덕터 리플 전류가 너무 높아집니다.
Tony Stewart Sunnyskyguy EE75

나는 필름 커패시터를 직렬로 추가했지만 (내 LCR-T4 테스터로 ESR을 확인하고 0.00Ω를 보여주었습니다), 아무 것도하지 않았습니다. 철분 가루 코어로 다시 시도했지만 이번에는 CCM에서 이야기했지만 이전과 같은 이야기입니다. 일부 출력 전력에서는 작동하지만 다른 것은 삐걱 거리는 소리입니다. 궁극적으로 나는 페라이트 변압기, 와이어 6 턴, DCM 인 마지막 "작동"상태로 돌아 왔습니다. 그것은 일종의 작품이지만 작동하고 싶지는 않습니다. 앞으로이 문제로 확실히 돌아갈 것입니다. 그러나 이제는 다르게 할 수있는 일을 알지 못합니다 (두 번째 비교기를 전류 제한기로 사용하는 것 외에).
KamilWitek

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이 비디오 https://youtu.be/wNnOfF1NkxI?t=1584 에서 설명한 것처럼이 문제를 해결하기위한 해결책은 부정적인 피드백을 추가하는 것입니다.. 먼저 TL494의 출력 핀과 피드백 핀 사이에 커패시터를 추가했는데 문제가 해결 된 것 같지만 적절한 음의 피드백을 추가하는 것만 큼 효과가 없습니다. 나는 이것을 증명하는 몇 가지 테스트를 수행했다. 처음에는 전류를 0A에서 3A로 증가시킨 다음 오실레이터 주파수를 ~ 170 kHz에서 ~ 20 kHz로 변경 한 다음 "충돌"(가정)으로 올라갑니다. TL494 ⇒ 300 kHz 초과 ~ 170 kHz로 돌아갑니다. 노란색 추적-발진기 커패시터의 전압, 파란색 추적-인덕터를 통해 흐르는 전류. 인덕터는 이제 징징 거리는 것이 아니라 치찰음입니다. 사용 된 코어에 따라 달라집니다. 왜냐하면 EI로 시도했을 때 눈에 띄지 않았기 때문입니다 (밤 동안 테이프가 느슨해지고 인덕터가 삐걱 거리기 시작했습니다. 코어를 접착하고 분리 할 수있는 방법), 이 테스트는 공장에서 접착 된 EE 코어로 수행되었습니다. "스펙트 로이드"앱의 스크린 샷은 출력 전류가 3A이고 하단에있을 때 수행됩니다. 20kHz 순간과 상단 300kHz에서 볼 수 있습니다.

부정적인 피드백 + 커패시터 https://youtu.be/S9KfA9NNXkE 부정적인 피드백 + 커패시터

부정적인 피드백 https://youtu.be/h1AN7rQTDa4 부정적 피드백

커패시터 https://youtu.be/7h7OzDj9q8Y 콘덴서

아무것도 (초기 문제) https://youtu.be/nVOfPynJRGE 아무것도

부정적인 피드백과 커패시터는 다음을 의미합니다. 설명

나중에 푸시 풀 MOSFET 드라이버가 제대로 작동하는지 확인하겠습니다. 필요한 경우 더 고급 녹음을 수행하고 발진기 주파수에 해당하는 인덕터에서 생성 된 주파수를 표시 할 수 있습니다.

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